近日,2025 年度全国有色金属行业质量管理小组活动成果评选结果揭晓,水口山有色金属有限责任公司(以下简称 “水口山有色”)精铅稀贵厂凭借 “降低电解液中铅离子浓度” 攻关课题,成功斩获 “全国有色金属行业优秀 (一级) 质量管理小组” 荣誉,彰显了其在有色金属冶炼领域的技术深耕与品质追求。 技术底色:高端工艺下的核心攻关命题 作为国内有色金属冶炼领域的标杆企业,水口山有色精铅稀贵厂搭载了国内外领先的生产技术体系 —— 大极板铅电解工艺与浮渣富氧侧吹转炉熔炼工艺并行,专注于铅、金、银、铋等有价金属的高效综合回收。其中,大极板铅电解工艺堪称粗铅提纯的 “核心中枢”,不仅是提升铅产品纯度的关键环节,更是实现贵金属及其他有价金属精准回收的技术基础。 然而,在实际生产中,电解液中铅离子浓度居高不下成为长期制约效率提升的 “卡脖子” 难题。行业研究表明,铅离子浓度过高会直接导致电解液比电阻增大,进而推高直流电单耗,增加生产成本。因此,如何降低电解液铅离子浓度、提升铅的直收率,成为优化生产效能、实现降本增效的核心攻关方向。 攻关路径:科学方法破解多年难题 面对这一困扰行业的技术瓶颈,水口山有色精铅稀贵厂迅速组建 QC 攻关小组,以问题为导向启动系统性攻坚。团队首先依托 “人、机、料、法、环” 全维度调查框架展开细致摸排,通过树状图分析法层层拆解,最终锁定 7 项影响铅离子浓度的末端因素,并进一步归纳出 4 条核心症结。 在解决方案制定阶段,QC 小组创新性融合 PDCA 循环管理模式与 5W1H 分析法,针对不同核心因素精准施策:从工艺参数优化到设备运行调试,从原料品质管控到操作流程规范,形成一套覆盖全生产链条的改进方案。与传统硫酸沉淀法不同,团队结合大极板工艺特点优化技术路径,在不影响电解液化学成分的前提下实现铅离子浓度精准调控,这一思路与行业内先进的不溶石墨阳极电积法优化方向高度契合。 经过持续攻坚,技术改进成效显著:铅电解电流效率较年初提升 2 个百分点,电解液中铅离子浓度大幅降至工艺控制理想区间,直流电单耗随之显著下降,彻底解决了长期存在的生产效率瓶颈。 成果价值:从技术突破到产业赋能 技术攻关的落地不仅破解了生产难题,更为企业产品升级注入强劲动力。借助电解液指标优化带来的工艺稳定性提升,水口山有色精铅稀贵厂 2025 年成功开发 15 个铅合金新牌号,所有产品指标均达到行业高标准,投放市场后迅速获得客户认可。这种 “技术突破 — 工艺稳定 — 产品升级” 的良性循环,正是精益生产理念的生动实践。
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